Теплоэнергосервис поставила на Тобольскую ТЭЦ паровую турбину

Турбина Р-102-130 ст. № 3 Тобольской ТЭЦ была смонтирована в 1986 г., однако практически сразу была законсервирована из-за отсутствия потребителей производственного пара. По проекту таким потребителем должен был стать Тобольский завод «Нефтехим». Ровно четверть века простаивающая турбина не приносила финансовой отдачи, требуя издержек на своё содержание и снижая эффективность работы ТЭЦ. Для ввода в эксплуатацию этой «запертой» мощности в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-10» (ныне ОАО «Фортум») по строительству новых и реконструкции существующих объектов генерации на территории Тюменской и Челябинской областей был реализован проект реконструкции Тобольской ТЭЦ с установкой приключённой турбины К-110-1,6, питающейся паром непосредственно из выхлопа турбины Р-102-130. Это позволило полностью загрузить неработающую турбину, обеспечивая при этом её эксплуатацию на наиболее экономичном расчетном режиме, увеличив при этом электрическую мощность станции с 452 до 662 МВт.

Группа компаний «Теплоэнергосервис» (ГК «ТЭС») приняла участие в данном проекте, выполнив обследование и восстановительный ремонт турбины Р-102-130 с модернизацией системы регулирования с предоставлением 2-х летней гарантии на все выполненные работы. На начальном этапе специалистами инженерных центров Группы было проведено техническое освидетельствование смонтированного оборудования турбины с последующей разработкой технических решений по восстановлению и модернизации, а также составлением спецификаций на изготовление запасных частей и недостающего оборудования. Данная работа осложнялась тем, что за время простоя часть узлов и деталей (ротор, диафрагмы, кулачково-распределительное устройство и т.д.) турбины Р-102-130 была демонтирована и использована в качестве запасных частей на других турбинах станции. Узлы с других турбин, установленные взамен демонтированных, либо были признаны негодными к дальнейшей эксплуатации, либо требовали проведения серьёзного восстановительного ремонта. К тому же на корпусе цилиндра турбины была выявлена значительная трещина, устранить которую было возможно только в заводских условиях.

На ООО «УЗЭМ» (основная производственная база ГК «ТЭС») был выполнен восстановительный ремонт ротора, части диафрагм, корпуса переднего подшипника, коробки уплотнений, ремонт и модернизация кулачково-распределительного устройства и прочего оборудования, изготовлены новые узлы и детали взамен забракованных и отсутствующих, включая модернизированные диафрагмы с более экономичными осерадиальными уплотнениями. Для устранения трещины на корпусе цилиндра была разработана специальная технология и выполнен ремонт корпуса цилиндра с применением объёмной термообработки. Примечательно, что при выполнении обследования корпуса на производственной площадке ООО «УЗЭМ» дополнительно было выявлено большое количество дефектов, возникших за время более чем 20-летнего хранения, что потребовало их ремонта с выборкой и заваркой и, соответственно, проведения местной или объёмной термической обработки.

"

<h4>Другие новости:</h4>


 

все виды абразивов (дробь стальная, стеклянная)